近期,邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司對熱電鍋爐實施系統(tǒng)脫硫工藝優(yōu)化改造,不僅使脫硫劑使用量的計量更加精準(zhǔn),同時降低磨機聯(lián)鎖啟機頻次,保證了數(shù)據(jù)穩(wěn)定準(zhǔn)確,還嚴(yán)格確保了脫硫環(huán)保設(shè)備穩(wěn)定順行,可謂“一舉三得”,項目實施效果顯著。
據(jù)了解,在熱電鍋爐脫硫反應(yīng)器內(nèi),脫硫劑與反應(yīng)器內(nèi)煙氣混合反應(yīng),可脫除煙氣中的二氧化硫,保障鍋爐煙氣排放數(shù)據(jù)指標(biāo)合格。而在實際運行中,脫硫劑成本占到熱電發(fā)電系統(tǒng)運行物料成本的60%左右。為體現(xiàn)工藝優(yōu)化成果,邢鋼動力廠熱電車間組織技術(shù)人員對脫硫系統(tǒng)工藝運行情況進行分析,梳理查找出系統(tǒng)運行反吹、脫硫劑反應(yīng)、數(shù)據(jù)測量、磨機參數(shù)設(shè)置等多項問題,并最終制訂出具體可行的系統(tǒng)全面優(yōu)化改造方案,把按固定時間反吹,改為按布袋壓差上限控制反吹次數(shù),并將布袋同時反吹改為逐組吹掃,既確保布袋壓差正常又保證脫硫劑有充分的反應(yīng)時間,避免出現(xiàn)藥劑浪費現(xiàn)象。
在項目優(yōu)化的過程中,邢鋼動力廠還漂亮地打出4套“組合拳”:組織儀表人員對磨機數(shù)據(jù)計量表檢查校準(zhǔn),降低磨機聯(lián)鎖啟機頻次,消除數(shù)據(jù)突跳現(xiàn)象,保證數(shù)據(jù)穩(wěn)定準(zhǔn)確;通過反復(fù)試驗,重新設(shè)定脫硫磨機最低運行頻率,確保在煙氣排放指標(biāo)合格的情況下,使磨機脫硫劑給料量更加精準(zhǔn);通過每天反頂操作,向料倉反吹氮氣,將未完全反應(yīng)的脫硫劑吹回,重新附著在布袋上繼續(xù)反應(yīng);通過對脫硫磨機計量數(shù)據(jù)和變頻程序調(diào)整,保障了脫硫環(huán)保設(shè)備穩(wěn)定運行。
另:刊登于2021年12月21日《世界金屬導(dǎo)報》A04版