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轉爐煉鋼的發(fā)展
  發(fā)布時間:2015年03月20日 點擊數(shù):

  追溯轉爐煉鋼技術工藝的發(fā)展歷程,可概括為以下六個不同階段:
 ?。?)亨利貝塞麥在1855年的專利申請中提到插入式頂吹氧法,該方法使用一根耐火黏土吹管噴吹空氣。第二種方法是埋入式側吹氧,空氣在靠近靜態(tài)轉爐爐底的位置吹入。
 ?。?)當可以制備大量工業(yè)用氧氣后,在1930~1949年間展開了重要的轉爐煉鋼技術工藝研發(fā)工作。重點研究底吹工藝,研究增加吹氧量以確保強烈的熔池攪拌(1936~1939年),這個嘗試是在—臺1t轉爐上進行的(Lellep試驗)。隨后加強了頂吹,以確保氧氣射流進入熔池深處進行攪拌(1939年Schwarz專利)。
 ?。?)1949年6月,奧地利林茨的奧鋼聯(lián)公司在一臺改進的2t貝塞麥轉爐上進行頂吹氧氣試驗,證實了深入熔池內(nèi)部的氧氣射流及其強大動能是攪動金屬和熔渣所必需的,產(chǎn)生的大量CO與液態(tài)渣滴和金屬液滴一起構成乳化液,渣金乳化液具有極大的表面積,加上產(chǎn)生CO后擴充的面積,顯著提高冶煉反應速度。隨后,在奧地利林茨(Linz)的15t轉爐以及多納維茨(Donawitz)的5t和10t轉爐上進一步進行吹氧實驗。這種自動熱補償氧氣煉鋼工藝的高生產(chǎn)效率帶來了對大型高爐的需求,同時其冶煉周期短、冶金效果和鋼水溫度的離散性低,為連鑄技術的快速發(fā)展奠定了基礎。
 ?。?)在與底吹氧氣初次試驗(1936~1939年間)相隔幾乎30年之后,開發(fā)出用碳氫化合物保護底吹風口的方案。氧氣還用來承載石灰粉,使吹煉平穩(wěn),在獲得低碳含量的同時,實現(xiàn)了鋼水中低氧、低磷、低硅含量要求,降低鐵氧化量,減少棕色煙氣的產(chǎn)生,提高鋼水收得率。
 ?。?)底吹和頂吹氧氣技術的發(fā)展,導致了頂吹氧氣結合惰性氣體底吹攪拌工藝的產(chǎn)生。這種工藝是在熔池高碳時底吹N2,達到低碳范圍時切換為Ar進行攪拌。
 ?。?)最新的發(fā)展很可能是在高碳范圍內(nèi)部分頂吹熱空氣與底吹氧氣相結合。這導致了O2與CO反應生成CO2的二次燃燒率的增大。

 

                         ——本文摘自論文文獻綜述

 

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